发动机是汽车的心脏,对每一个零部件的质量都有严格的要求。作为马勒三环气门驱动有限公司的一名高级质量工程师,王宜锋全身心投入气门毛坯锻造,带领技术团队攻克难题,让每一支气门赢在起跑线。
【出镜记者 吴雨婷】我左手拿着的是一根棒料和一根气门毛坯,那把棒料变成气门毛坯的过程就叫做锻造。锻造过程对于温度、压力和速度的要求都很高,并且是一次成型。从2017年起,王宜锋就参与设计和调试了国内第一台全自动数控镦锻机组,填补了行业技术空白。
气门毛坯锻造是气门生产的第一道工序,毛坯锻造的好坏直接关系到一支气门能否“起跑”,而在2017年以前,要做到这些全凭经验和感觉。
【马勒三环气门驱动有限公司高级质量工程师 王宜锋】都是手动机组,毛坯质量不稳定,比如说温度、压力还有速度都是通过手动调节,废品率非常高,造成的质量损失非常大。
手动机组不仅造成大量毛坯浪费,更重要的是达不到客户要求。为此,王宜锋下定决心,一定要攻克这个难题。
【马勒三环气门驱动有限公司高级质量工程师 王宜锋】2017年,我们通过引进新的设备以及和外面的一些大学进行合作,研发了一种在国内领先的设备电镦机。通过这个电镦机对气门毛坯压力、对温度、对速度,对每根气门进行全程监控。
由于是一次成型,对锻造过程中的温度、压力和速度必须精准控制。
【马勒三环气门驱动有限公司高级质量工程师 王宜锋】温度这一块,我们一直控制在905度到1220度之间。如果低于905度,外观可能有影响,如果高于1220度之后可能产生内部质量,可能强度和硬度达不到工艺要求。
为了做到精准控制温度,王宜锋和技术团队反复试验,没日没夜地待在车间。
这个时候,客户的一句话提醒了他。
【马勒三环气门驱动有限公司高级质量工程师 王宜锋】就是以前我们的气动,气动可以压缩,它不稳定,造成压力不稳定,最后造成温度不稳定。后来我们改成液压控制系统,通过试验之后,这个问题终于突破了。
虽然问题原因找到了,但王宜锋还是不放心,他和同事反复试验。
【马勒三环气门驱动有限公司高级质量工程师 王宜锋】我记得非常清楚,在一个工位搞液压之后,从星期一到星期五,基本上24小时我和操作工两个人记录所有的数据、记录所有的温度,最终从这些数据中和以前进行比较,温度的合格率达到了99%。
截止到2023年3月,锻压设备实现了数控化改造,全自动数控镦锻机组增加到24台,操作工减少到42人,产量增加到每个月600万支。
【马勒三环气门驱动有限公司一分厂生产班长 李锐峰】以前所有用人工搬运的,全部由机器人所代替。我们操作人员主要进行现场质量抽查、平面卫生和现场定制方面的工作就可以了。
作为技术带头人,客户的需求就是攻关的方向。今年年初,王宜锋开始给气门毛坯“降身高”。
【马勒三环气门驱动有限公司高级质量工程师 王宜锋】从前到后,我们总共找到了19个改进点,不断地改进、不断地突破。从59毫米到52毫米这也是一个小的突破,但是满足不了客户的要求,从52毫米到47毫米还是不行,47毫米到45毫米虽然只是小小的两毫米,但不知费了我们多少心血,多少汗水。
目前,45毫米气门毛坯已经量产。
【马勒三环气门驱动有限公司一分厂厂长 林宏喜】这个团队是我们核心团队,他们从人员培训到整个活动当中,不断学习,不断向马勒技术请教,所以我们在这一块有力量,有实力。今后我们还会将这个团队发展壮大,无论是人员的技能,还是技术储备,我们会更加努力,保证在市场这一块我们是有信心,有能力的。(罗晓光 吴雨婷 )